日前,東北特鋼集團(tuán)大連特鋼小型材分公司KOCKS機(jī)組第1架和第2架軋輥材質(zhì)由高速工具鋼替代碳化鎢試驗(yàn)取得成功,運(yùn)行情況穩(wěn)定。該項(xiàng)目的實(shí)施,僅減少軋輥消耗每年就可節(jié)約成本61萬余元。同時(shí)在改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高軋機(jī)效率,減少機(jī)組設(shè)備損壞等方面都有重要意義。
KOCKS機(jī)組第1架和第2架軋輥設(shè)計(jì)材質(zhì)為碳化鎢,投產(chǎn)以來,因其韌性不足,在軋制φ22-28mm規(guī)格產(chǎn)品時(shí),平均每個(gè)月都會發(fā)生一起碎輥事故。這既造成了軋輥損耗,又很容易造成大批量的廢品,而且,軋輥破損后還很容易造成其它設(shè)備的損壞。小型材分公司通過分析、論證后決定,用韌性較好的高速工具鋼軋輥代替碳化鎢軋輥。自去年年末以來,試運(yùn)行近半年時(shí)間,未發(fā)生碎輥事故,效果較好。一套高速工具鋼軋輥軋制量為碳化鎢軋輥的90%,而高速工具鋼軋輥價(jià)格僅是碳化鎢軋輥的44%;小型材分公司平均每個(gè)月φ22-28mm規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)量占全部月產(chǎn)量的25%左右,綜合上述因素,每年可節(jié)省61萬余元。
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